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鋼鐵行業(yè)綜合污水處理系統(tǒng)易產(chǎn)生異常情況分析

鋼鐵行業(yè)綜合污水處理系統(tǒng)易產(chǎn)生異常情況分析

鋼鐵行業(yè)綜合污水處理(混凝—沉淀—過濾—?dú)⒕に?一般情況下能夠穩(wěn)定運(yùn)行,效果良好,但在一些特殊情況下,受工藝限制,系統(tǒng)不能平穩(wěn)運(yùn)行,或使出水指標(biāo)異常,回用后對(duì)循環(huán)水系統(tǒng)造成嚴(yán)重影響;或致使出水不能回用,只能外排,對(duì)環(huán)境造成污染。對(duì)這些問題產(chǎn)生原因、導(dǎo)致后果進(jìn)行分析并提出相應(yīng)的解決辦法。
關(guān)鍵詞:污水處理,循環(huán)水系統(tǒng),含鹽量,回用水,濃縮倍數(shù),環(huán)境污染
國內(nèi)鋼鐵行業(yè),尤其是成立較早的鋼鐵公司的排水系統(tǒng)都是采用的合流制排水(生活水、生產(chǎn)廢水、雨水利用同一排水管道),該排水方式排放的污水,可生化性差,排水量大,流量波動(dòng)大、水質(zhì)變化幅度大,因此對(duì)處理工藝的選擇要求很高。但是近年來,隨著新工藝的應(yīng)用,大大降低了對(duì)這種特性的綜合污水的處理難度,運(yùn)行也日亦趨于穩(wěn)定。
1 本鋼綜合污水處理工藝選擇及運(yùn)行效果
本鋼污水處理廠就是在這種大環(huán)境下建設(shè)的較成功案例,采用的是法國德利滿公司的專利技術(shù),工藝為:調(diào)節(jié)池—混合配水構(gòu)筑物—高密度澄清池—V 型濾池—清水池—出水回用。同時(shí),國內(nèi)很多大的鋼鐵公司綜合污水處理都是采用的該工藝,如首鋼、邯鋼、安陽鋼鐵公司等,從實(shí)際運(yùn)行效果看,該工藝基本能夠滿足鋼鐵行業(yè)綜合污水處理,運(yùn)行平穩(wěn),出水水質(zhì)較好,可以達(dá)到回用水要求(見表1、表2 數(shù)據(jù)對(duì)比),但是該系統(tǒng)抗沖擊能力存在不足,下面對(duì)本鋼污水處理廠在實(shí)際運(yùn)行中存在的一些問題進(jìn)行分析并提出解決方法。

2 本鋼污水處理廠存在問題分析
由于本鋼采用的是合流制排水,所以生活污水、雨水、工業(yè)廢水(包括各循環(huán)水站排水,軟化水、除鹽水制水站排水、熱軋系統(tǒng)排水、冷軋系統(tǒng)排水、部分焦化系統(tǒng)排水等)全部進(jìn)入本鋼污水處理廠,在這些排水系統(tǒng)外排水量及水質(zhì)較正常時(shí),本鋼污水處理廠能夠高效平穩(wěn)運(yùn)行,一旦其中某個(gè)系統(tǒng)排水異常,污水處理廠的正常運(yùn)行將受到很大的沖擊,同時(shí)帶來一定的問題,具體表現(xiàn)在:
2.1 油的影響
熱軋系統(tǒng)正常生產(chǎn)時(shí),外排水含油量并不高,一旦其液壓系統(tǒng)出現(xiàn)問題,排水含油量將大幅度上升,表現(xiàn)在污水處理廠就是調(diào)節(jié)池和高密度澄清池表面有大量浮油,而污水廠采用的是手動(dòng)撇油器,對(duì)油的處理效果有限,甚至不能去除。因此當(dāng)大量含油污水進(jìn)入系統(tǒng)確去出不了時(shí),菌藻的滋生速度將大幅度上生,帶來的后果是,濾料堵塞速率上升,濾池反洗周期縮短,可由24h,縮短至8h。
2.1.1 解決辦法
1)在源頭上控制熱軋系統(tǒng)油的排放量。
2)在污水處理廠高密度澄清池增設(shè)移動(dòng)式盤式浮油回收機(jī),在來水含油量大時(shí)運(yùn)行,效果顯著。
2.2 水乙二醇的影響
隨著連鑄系統(tǒng)工藝的提升,液壓系統(tǒng)也采用了新的介質(zhì)水乙二醇,該物質(zhì)比重同水接近,同水“互溶”,很難從水中分離出來,因此一旦連鑄系統(tǒng)大量跑水乙二醇時(shí),污水處理廠根本沒有能力去除該物質(zhì)。同時(shí)該物質(zhì)會(huì)大量消耗殺菌劑,造成菌藻大量滋生,在氣溫30℃情況下,若發(fā)現(xiàn)不及時(shí)8h 即可造成管道過濾器堵塞。所以一旦該物質(zhì)進(jìn)入污水處理廠,其便會(huì)大量進(jìn)入補(bǔ)充水系統(tǒng),產(chǎn)生大量白色絮狀漂浮物,導(dǎo)致循環(huán)水系統(tǒng)過濾器過濾周期下降,尤其是對(duì)纖維束濾料的影響較大。但是至今未找到很好的解決辦法,只能是從連鑄系統(tǒng)查原因,盡可能降低源頭排放量。
2.3 冷軋廢水的影響
眾所周知,冷軋廢水是高含鹽量、高硬度、高懸浮物廢水,在冷軋廢水處理系統(tǒng)事故狀態(tài)下時(shí),大量的高電導(dǎo)率廢水進(jìn)入污水處理廠,而污水處理廠卻在現(xiàn)有工藝條件的限制下無法去除水中的各種離子,尤其是Cl-離子,那么這些離子大量進(jìn)入補(bǔ)充水,進(jìn)入到循環(huán)水系統(tǒng)時(shí),就會(huì)給循環(huán)水系統(tǒng)的水質(zhì)穩(wěn)定帶來影響,增加處理費(fèi)用,甚至影響產(chǎn)品質(zhì)量,本鋼就出現(xiàn)過由于Cl-離子偏高造成冷軋帶鋼邊部銹蝕的現(xiàn)象。
2.3.1 解決辦法
1)加強(qiáng)冷軋廢水處理系統(tǒng)的運(yùn)行管理,避免大量外排冷軋廢水。
2)建立冷軋外排水的獨(dú)立水處理系統(tǒng)。本鋼現(xiàn)在已經(jīng)意識(shí)到冷軋廢水對(duì)全公司補(bǔ)充水水質(zhì)的影響,正在規(guī)劃冷軋外排水處理系統(tǒng)。
2.4 高硬度污水及藥劑投加量的影響
2.4.1 高硬度排水的影響
高爐水沖渣系統(tǒng)外排水、冷軋外排水都是高硬度排水,這些廢水進(jìn)入污水廠后,如果污水處理廠在除硬度控制上不穩(wěn)定,就會(huì)導(dǎo)致V型濾池濾料板結(jié),如圖1所示。對(duì)板結(jié)濾料進(jìn)行分析可得出板結(jié)原因?yàn)檫M(jìn)入V型濾池污水硬度偏高所致,見表3。


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